電動提升機,擔負著廠礦企業運輸材料的繁重工作,一旦出現故障,那就將影響整個企業的生產。故對設備的正常運行起著至關重要的作用。譬如主井為單鉤運行,坡度為45°,坡長為300m。原來采用280KW/380V 繞線電機串電阻進行調速,以交流接觸器實現速度段進行切換。能形成了低速降壓啟動、檔位切換加速、整速運行、檔位切換減速、低速降壓停車的工作過程。
1.在用料車空車下放的時候,電機的轉速超過了同步轉速,此時電機處于發電狀態,由于沒有處理環節,許多的沒有功能量消耗在轉差電阻之上,致使電機能耗相應增加,電能浪費加大,電機銅損、鐵損易增加,電機的維修費用相應增加。根據現場情況來講,下放時電機電流與提升時接近相同,都在 500A 上下,與電機的額定電流相當,而空載時電機電流估計應在額定電流的 60%左右,以此觀點來看,大約有 30%左右的無功能量消耗,使用電量有所增加。
2.原控制系統采用繞線電機轉子串電阻方式調速的時候,有如下缺點存在:
(1)許多的電能消耗在轉差電阻上,造成了嚴重的能源浪費,同時電阻器的安裝需要占用很大的空間。
(2)控制系統較為復雜,導致系統的故障出現頻率較高,接觸器、電阻器、繞線電機碳刷比較容易破損,維護其工作量加大,直接影響了其生產效率。
(3)低速和爬行階段則需依靠制動閘皮摩擦滾筒來實現速度控制,尤其是在負載發生變化時,實現恒減速控制不容易,因此導致調速不連續、速度控制性能不好。
(4)啟動和換檔沖擊電流強,造成的機械沖擊不小,導致電機的使用壽命較短,亦即出現“掉道”現象。
(5)自動化程度偏低,導致開采成本增加,產量受到了影響。
(6)低電壓和低速段的啟動力矩不大,機械特性不硬,帶負載能力不強,恒轉矩提升實現的可能性低。
針對上述存在的這些問題,將對原有系統進行改造。隨著科技的不斷發展,采用技術含量不低的變頻調速,用以替代原有的繞線電機串電阻調速,是個比較不錯的方案。變頻調速實現了電機的軟啟動、軟停車,連續平滑調速,對能量回饋的四象限運行變頻器,在電機發電狀態下的再生電能又能回送到電網,降低了沒功能消耗,同時節約大量的電能。